新华网沈阳7月18日电(丁成玉)混改以来,新的体制机制催生北方重工员工新的工作热情。据统计,2022年上半年,北方重工员工创效100项,创效金额近13万元,月均创效达到了2万元。
源头创新 提升产品效益
“我们经常做成本分析论证,从设计源头上进行创新创效。”北方重工汽车转向系统分厂设计员蔡永强说。在汽车转向系统中某部件测试中,蔡永强发现使用精密冷拔管替代无缝钢管,通过优化加工工序,节约了工时和加工刀具,产品的间接价值得到提高。
“原来好几个人干,现在同样的工作量,一个人干就够了,还保证了部件加工精度。”汽车转向系统分厂加工车间主任裴立国表示,此项工艺优化,单部件可缩短2.5分钟的加工时间,加工效率较之前提高了38.5%。
立足生产 破解难题
今年5月,职工张玉清碰到了一个“棘手”的难题。张玉清所在的分厂承担着公司铆焊件的焊接、组对任务,由于一线人员吊车使用频繁,现有吊车“运力”无法满足吊运需求,公司要求他带领团队利用现有条件,2个月内完成吊车改造任务。
为此,张玉清深入一线,多次尝试安装方案,克服车间安装区域空间狭小、安装区域内存在多处设施的难题,于6月10日,带领团队利用废旧料制作出半臂吊“牛腿”工装,提前20天圆满完成了任务。
张玉清凭借多年经验,根据实际情况调整,合理布置“牛腿”四个角,保证了轨道铺设的平面度。安装后的工装实现了地面人员直接控制,车间吊运能力提升了40%至50%,缩短了一线人员等件时间。
探索新方法 优化新工具
北方重工散料装备分厂托辊车间是制造输送装置托辊的地方,托辊部分安装需要人工操作,面对单件低重量,多批次滚筒,频繁的托辊压装工作耗费了操作者大量体能。为此,北方重工散料装备分厂托辊车间主任商振宇多次与一线员工沟通,逐步摸索出采用90°卡簧钳代替直卡簧钳,优化制作压装机压头胎具,并用优化后的压装胎具将卡簧推进卡槽,然后直接压装组合端盖,避免了二次搬抬托辊。此项改动降低了装配人员劳动强度,生产效率提高了20%。
创新创效活动的深入开展,凝聚起北方重工员工奋力拼搏的合力,正在成为促企业效益提升的重要抓手。
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创新创效成为促进北方重工效益提升的重要抓手
混改以来,新的体制机制催生北方重工员工新的工作热情。2022-07-18 17:51:59 星期一 -
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